型 號
產(chǎn)品時間2024-10-02
所屬分類CEMS煙氣在線監(jiān)測設(shè)備
報價7800
一、產(chǎn)品概述
煙氣連續(xù)在線監(jiān)測系統(tǒng)運用抽取冷凝采樣、后散射煙塵濃度測量、皮托管煙氣流速測量及計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù),實現(xiàn)了固定污染源污染物排放濃度和排放總量的在線連續(xù)監(jiān)測。同時又針對國內(nèi)煤種較雜、煤質(zhì)變化大、污染物排放濃度高、煙氣濕度大的狀況從技術(shù)上進(jìn)行了改進(jìn)。并按照國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計定型,提供專業(yè)的中文操作平臺及中文報表功能、多組模擬量及開關(guān)量輸入輸出接口,可實現(xiàn)現(xiàn)場總線的連接以及多種通訊方法的選用,使系統(tǒng)運行方便靈活。
煙氣連續(xù)在線監(jiān)測系統(tǒng)(CEMS)是功能齊全,整體水平固定污染源在線監(jiān)測系統(tǒng)。主要由以下幾個子系統(tǒng)組成:
1、固態(tài)顆粒物連續(xù)監(jiān)測子系統(tǒng),采用激光后散射單點監(jiān)測。
2、氣態(tài)污染物連續(xù)監(jiān)測子系統(tǒng)多組分氣體分析儀(SO2、NOX、CO、CO2、HCL、HF、NH3)
3、煙氣含氧量、煙氣流量、壓力、溫度,濕度等煙氣參數(shù)連續(xù)監(jiān)測子系統(tǒng)
4、數(shù)據(jù)處理與遠(yuǎn)程通訊系統(tǒng)煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)CEMS廠家冶金廠
二、技術(shù)說明
◢ 抽取冷凝法CEMS能夠測量SO2、NOx、O2、溫度、壓力、流速、粉塵、濕度;
◢ SO2、NOx采用紫外差分吸收光譜(DOAS)分析技術(shù)或紅外線NDIR分析技術(shù);
◢ O2采用電化學(xué)氧電池;煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)CEMS廠家冶金廠
◢ 濕度采用高溫電容法;CEMS火力發(fā)電煙氣連續(xù)排放監(jiān)測設(shè)備終身售后
◢ 溫度、壓力、流速分別采用熱敏電阻(PT100)、壓力傳感器和皮托管微壓差法;
◢ 粉塵采用激光后散射法;
◢ 紫外差分吸收光譜(DOAS)分析技術(shù)除了能夠測量SO2和NOx外,還能夠分析NH3、Cl2、H2S、O3等氣體;
◢ 與抽取熱濕法CEMS相比,本系統(tǒng)具有結(jié)構(gòu)簡單、可靠性高、響應(yīng)速度快、維護(hù)方便等優(yōu)點;
◢ 與原位法相比,分析儀具有支持在線校準(zhǔn)、測量值波動小、可靠性高、設(shè)備維護(hù)簡單等優(yōu)點;
◢ 本分析儀整機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊,方便運輸和安裝。
◢ 系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)采集率≥90%,系統(tǒng)提供的檢測數(shù)據(jù)資料可用率≥90%,并具有查閱歷史數(shù)據(jù)功能。
◢ 輸出單位:對所檢測煙氣的各種參數(shù),系統(tǒng)除在就地分析儀器面板上顯示外還均以4~20mA標(biāo)準(zhǔn)模擬量信號輸出。氣態(tài)污染物濃度單位使用mg/Nm3,流量計測出流速信號應(yīng)折算成體積流量Nm3/s輸出,溫度單位為℃。
◢ 系統(tǒng)能夠真正實現(xiàn)無人職守運行,系統(tǒng)具有自診斷功能及主要部件故障報警功能,包括:測量元件/檢測探頭的失效、超出量程、采樣流量不足、反吹壓力低、采樣頭溫度低、采樣管線溫度低、預(yù)處理系統(tǒng)故障、分析儀器故障等。
引言
隨著國家標(biāo)準(zhǔn)的提高以及火電行業(yè)超低排放的帶動,SCR可能成為今后脫硝的工藝。目前水泥行業(yè)作為高污染高能耗的產(chǎn)業(yè),其脫硝工藝也勢必面臨由SNCR向SCR方向的轉(zhuǎn)變[1]。目前上水泥行業(yè)SCR脫硝示范線很少,且均布置在預(yù)熱器310~350 ℃出口,由于該區(qū)域溫度窗口正好處于SCR催化劑活性溫度范圍,效率較高,但是該區(qū)域含塵量高達(dá)80~120 g/Nm3,且存在大量的堿和堿土金屬,如CaO等,容易造成催化劑孔道的堵塞,導(dǎo)致催化劑中毒失活等,限制了其推廣應(yīng)用。鑒于此,國內(nèi)外學(xué)者將研究重點轉(zhuǎn)向低塵低溫脫硝催化劑配方研究上,主要集中在錳基(MnOx)、釩基(V2O5),以及其他金屬氧化物基,如鈰基(CeO2)、鐵基(FeOx)、銅基(CuO)等催化劑的方向上,并取得了較好的效果。因此,本研究通過3 200 t/d新型干法水泥生產(chǎn)線窯尾布袋除塵器后建設(shè)低溫SCR脫硝中試裝置,以水泥窯實際煙氣情況研究了低溫SCR脫硝系統(tǒng)運行過程中煙氣溫度、噴氨速率、氣體空速等工藝參數(shù)對脫硝效率的影響,為下一步工業(yè)示范提供了數(shù)據(jù)支持和依據(jù)。
1 試驗部分
1.1 試驗系統(tǒng)
在北京太行前景水泥有限公司3 200 t/d水泥生產(chǎn)線窯尾布袋除塵器后建設(shè)了1套13 000 m3/h風(fēng)量的低溫SCR催化反應(yīng)系統(tǒng)。系統(tǒng)主要由引風(fēng)機(jī)、煙道調(diào)節(jié)閥、反應(yīng)器、超聲波霧化器、氨水流量計、計量泵、溫度傳感器等組成。120~180 ℃煙氣由窯尾風(fēng)機(jī)出口引入催化反應(yīng)器,在催化劑作用下通過氨水將煙氣中氮氧化物還原成氮氣和水。
1.2 主要設(shè)計參數(shù)
催化劑采用整體蜂窩式,主要成分為釩鈦,摻雜Ce等稀土元素。催化劑單元模塊尺寸為150 mm×150 mm×810 mm,催化劑比表面積459 m2/m3,共有108個模塊,3層布置,每層36個,總體積約1.97 m3。該催化劑具有良好的脫硝活性和抗硫性能。
1.3 工藝流程
中試裝置建在北京市太行前景水泥有限公司3 200 t/d熟料生產(chǎn)線。煙氣處理量為6 000~13 000 m3/h。120~180 ℃煙氣從窯尾布袋除塵器后經(jīng)旁路煙道引出,經(jīng)過蝶閥、反應(yīng)器后經(jīng)引風(fēng)機(jī)送入窯尾風(fēng)機(jī)出口煙道。煙氣流量通過調(diào)整蝶閥控制實現(xiàn)。脫硝還原劑采用20%濃度氨水,通過小型氨水計量泵將氨水罐里的氨水送入超聲波霧化器,霧化成70 μm氨水霧滴與煙氣混合后,進(jìn)入催化反應(yīng)器反應(yīng),氨水流量通過調(diào)整流量計實現(xiàn)。煙氣溫度通過調(diào)整水泥窯生料磨開啟控制。試結(jié)果與討論
2.1 空速對脫硝效率的影響
脫硝過程為氣固化學(xué)反應(yīng)過程,其反應(yīng)程度與煙氣和催化劑接觸時間長短、接觸面等因素有關(guān)[7] 。接觸面主要和催化劑斷面孔數(shù)有關(guān),孔數(shù)越大,比表面積越大,壁厚越薄,本項目催化劑孔數(shù)為22×22??账?煙氣流量/催化劑體積,是煙氣在催化劑內(nèi)停留時間的倒數(shù)(h-1)??账僭酱?,煙氣在催化劑內(nèi)停留的時間越短,催化反應(yīng)作用時間越短,反應(yīng)效率越低。然而,在煙氣流量確定的條件下,降低空速催化劑體積增大。實際空速的選擇需要對脫硝效率和催化劑用量兩者進(jìn)行權(quán)衡?,F(xiàn)有在建或者已運行的SCR系統(tǒng)中空速一般為4 000~6 000h-1左右。
試驗過程中控制空速在2 000~7 000 h-1的范圍內(nèi)變化,溫度150 ℃、170 ℃,氨水流量2.5 L/h。通過調(diào)整煙氣閥門控制煙氣流量,從而調(diào)節(jié)空速。由圖3可以看出,在空速增大即反應(yīng)時間減小的情況下,催化劑脫硝效率總體趨勢降低,但在一定空速范圍內(nèi)催化劑活性較高且較為穩(wěn)定。當(dāng)溫度在170 ℃時,空速在2 500~7 000 h-1范圍內(nèi)時,催化劑的脫硝效率均高于80%,可實現(xiàn)60 mg/Nm3排放。當(dāng)溫度在150 ℃時,催化劑效率在50%。試驗顯示,空速在5 000h-1左右有明顯的分界,可作為工程參考。溫度對催化效率的影響比空速大。這可能是由于催化反應(yīng)發(fā)生在布袋除塵器后,粉塵濃度較低,雖然空速增大,但是由于NH3在催化劑表面的吸附和階段氧化脫氫是SCR反應(yīng)的核心,主要均受表面性質(zhì)和反應(yīng)溫度的影響,由于催化劑表面孔數(shù)未發(fā)生變化,故而脫硝效率并未有大的改變。
2.2 溫度對脫硝效率的影響
溫度是影響SCR脫硝效率的重要因素。SCR系統(tǒng)的操作溫度決定于催化劑成分和煙氣組成。一般工業(yè)用SCR催化劑的操作溫度為250~430 ℃。SCR脫硝效率隨著溫度的升高而增大,這是因為溫度升高能使化學(xué)反應(yīng)速度以指數(shù)倍增加。當(dāng)溫度高于催化劑系統(tǒng)所需溫度時,造成催化劑的燒結(jié)和失活,效率下降[9]。試驗過程中控制脫硝反應(yīng)溫度在130~180 ℃的范圍內(nèi)變化,煙氣流量10 000 m3/h,氨水流量5 L/h,溫度對脫硫效率影響試驗結(jié)果。
溫度對催化劑脫硝效率的影響顯著,在所測試溫度區(qū)間內(nèi),其脫硝效率隨溫度的升高呈現(xiàn)升高趨勢。煙氣溫度低于130 ℃時脫硝效果不明顯,隨著溫度升高,脫硝效率上升。130 ℃時,脫硝效率可達(dá)30%,150 ℃后脫硝效率從50%開始急劇上升,180 ℃時可達(dá)80%以上。可實現(xiàn)50 mg/Nm3排放。此溫度下的催化效率除稀土元素改性貢獻(xiàn)外,也可能與水泥窯布袋除塵器后煙氣中粉塵濃度、雜質(zhì)、SO2濃度低有關(guān),未對NH3在催化劑表面吸附形成競爭[8]。通過國家環(huán)境分析測試中心檢測,溫度在160 ℃時,出口氮氧化物濃度為85 mg/Nm3,二氧化硫未檢出,煙塵濃度3.26 mg/Nm3,氯化氫濃度為3.94 mg/Nm3,氨氣濃度為0.575 mg/Nm3。試結(jié)果與討論
2.1 空速對脫硝效率的影響
脫硝過程為氣固化學(xué)反應(yīng)過程,其反應(yīng)程度與煙氣和催化劑接觸時間長短、接觸面等因素有關(guān)[7] 。接觸面主要和催化劑斷面孔數(shù)有關(guān),孔數(shù)越大,比表面積越大,壁厚越薄,本項目催化劑孔數(shù)為22×22??账?煙氣流量/催化劑體積,是煙氣在催化劑內(nèi)停留時間的倒數(shù)(h-1)。空速越大,煙氣在催化劑內(nèi)停留的時間越短,催化反應(yīng)作用時間越短,反應(yīng)效率越低。然而,在煙氣流量確定的條件下,降低空速催化劑體積增大。實際空速的選擇需要對脫硝效率和催化劑用量兩者進(jìn)行權(quán)衡。現(xiàn)有在建或者已運行的SCR系統(tǒng)中空速一般為4 000~6 000h-1左右。
試驗過程中控制空速在2 000~7 000 h-1的范圍內(nèi)變化,溫度150 ℃、170 ℃,氨水流量2.5 L/h。通過調(diào)整煙氣閥門控制煙氣流量,從而調(diào)節(jié)空速。由圖3可以看出,在空速增大即反應(yīng)時間減小的情況下,催化劑脫硝效率總體趨勢降低,但在一定空速范圍內(nèi)催化劑活性較高且較為穩(wěn)定。當(dāng)溫度在170 ℃時,空速在2 500~7 000 h-1范圍內(nèi)時,催化劑的脫硝效率均高于80%,可實現(xiàn)60 mg/Nm3排放。當(dāng)溫度在150 ℃時,催化劑效率在50%。試驗顯示,空速在5 000h-1左右有明顯的分界,可作為工程參考。溫度對催化效率的影響比空速大。這可能是由于催化反應(yīng)發(fā)生在布袋除塵器后,粉塵濃度較低,雖然空速增大,但是由于NH3在催化劑表面的吸附和階段氧化脫氫是SCR反應(yīng)的核心,主要均受表面性質(zhì)和反應(yīng)溫度的影響,由于催化劑表面孔數(shù)未發(fā)生變化,故而脫硝效率并未有大的改變。
2.2 溫度對脫硝效率的影響
溫度是影響SCR脫硝效率的重要因素。SCR系統(tǒng)的操作溫度決定于催化劑成分和煙氣組成。一般工業(yè)用SCR催化劑的操作溫度為250~430 ℃。SCR脫硝效率隨著溫度的升高而增大,這是因為溫度升高能使化學(xué)反應(yīng)速度以指數(shù)倍增加。當(dāng)溫度高于催化劑系統(tǒng)所需溫度時,造成催化劑的燒結(jié)和失活,效率下降[9]。試驗過程中控制脫硝反應(yīng)溫度在130~180 ℃的范圍內(nèi)變化,煙氣流量10 000 m3/h,氨水流量5 L/h,溫度對脫硫效率影響試驗結(jié)果。
溫度對催化劑脫硝效率的影響顯著,在所測試溫度區(qū)間內(nèi),其脫硝效率隨溫度的升高呈現(xiàn)升高趨勢。煙氣溫度低于130 ℃時脫硝效果不明顯,隨著溫度升高,脫硝效率上升。130 ℃時,脫硝效率可達(dá)30%,150 ℃后脫硝效率從50%開始急劇上升,180 ℃時可達(dá)80%以上??蓪崿F(xiàn)50 mg/Nm3排放。此溫度下的催化效率除稀土元素改性貢獻(xiàn)外,也可能與水泥窯布袋除塵器后煙氣中粉塵濃度、雜質(zhì)、SO2濃度低有關(guān),未對NH3在催化劑表面吸附形成競爭[8]。通過國家環(huán)境分析測試中心檢測,溫度在160 ℃時,出口氮氧化物濃度為85 mg/Nm3,二氧化硫未檢出,煙塵濃度3.26 mg/Nm3,氯化氫濃度為3.94 mg/Nm3,氨氣濃度為0.575 mg/Nm3。
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