型 號(hào)
產(chǎn)品時(shí)間2024-10-03
所屬分類煙氣在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
報(bào)價(jià)5931
一、產(chǎn)品概述
同時(shí)又針對(duì)國(guó)內(nèi)煤種較雜、煤質(zhì)變化大、污染物排放濃度高、煙氣濕度大的狀況從技術(shù)上進(jìn)行了改進(jìn)。并按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)定型,提供專業(yè)的中文操作平臺(tái)及中文報(bào)表功能、多組模擬量及開關(guān)量輸入輸出接口,可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)總線的連接以及多種通訊方法的選用,使系統(tǒng)運(yùn)行方便靈活。
煤化工行業(yè)煙氣在線監(jiān)測(cè)儀煙氣監(jiān)測(cè)設(shè)備
1、固態(tài)顆粒物連續(xù)監(jiān)測(cè)子系統(tǒng),采用激光后散射單點(diǎn)監(jiān)測(cè)。
2、氣態(tài)污染物連續(xù)監(jiān)測(cè)子系統(tǒng)多組分氣體分析儀(SO2、NOX、CO、CO2、HCL、HF、NH3)
3、煙氣含氧量、煙氣流量、壓力、溫度,濕度等煙氣參數(shù)連續(xù)監(jiān)測(cè)子系統(tǒng)
4、數(shù)據(jù)處理與遠(yuǎn)程通訊系統(tǒng)煤化工行業(yè)煙氣在線監(jiān)測(cè)儀煙氣監(jiān)測(cè)設(shè)備
機(jī)組負(fù)荷、運(yùn)行控制、煤質(zhì)、上游吹灰系統(tǒng)等進(jìn)行運(yùn)行調(diào)整時(shí),機(jī)組運(yùn)行參數(shù)發(fā)生變化,引起煙氣流場(chǎng)的波動(dòng),導(dǎo)致瞬時(shí)灰分過大而引起局部區(qū)域積灰,尤其是運(yùn)行參數(shù)頻繁發(fā)生波動(dòng)時(shí),堵塞問題更為顯著。
3.6空氣預(yù)熱器堵塞問題分析
空氣預(yù)熱器低溫段溫度較低,容易產(chǎn)生結(jié)露形成弱酸,造成換熱元件材料的腐蝕并黏結(jié)飛灰。煙氣流速及所攜帶的大量飛灰對(duì)換熱元件的附著物產(chǎn)生沖刷作用,當(dāng)沖刷強(qiáng)度低于飛灰的黏結(jié)速率時(shí),黏附附著物便會(huì)不斷增長(zhǎng),從而造成堵塞。此外,空氣預(yù)熱器堵塞與煙氣中SO3質(zhì)量濃度密切相關(guān),當(dāng)煙氣中SO3質(zhì)量濃度較高時(shí),即使氨逃逸量不超標(biāo),仍可能形成銨鹽。由表2可知,入爐煤設(shè)計(jì)硫分在2.5%,對(duì)應(yīng)的入口SO3質(zhì)量濃度為70mg/m3,考慮脫硝反應(yīng)器SO2/SO3的轉(zhuǎn)化率為1%,出口SO3質(zhì)量濃度可達(dá)140mg/m3,存在形成銨鹽的風(fēng)險(xiǎn);且實(shí)際運(yùn)行入爐煤硫分高于設(shè)計(jì)值(見圖5),造成煙氣中SO3的質(zhì)量濃度升高,更加有利于銨鹽的形成且發(fā)生沉積。
4脫硝裝置積灰堵塞處置及預(yù)防措施
(1)設(shè)計(jì)改造措施。合理進(jìn)行脫硝系統(tǒng)設(shè)計(jì),優(yōu)化大灰濾網(wǎng)結(jié)構(gòu)和布置,防止大顆粒飛灰進(jìn)入SCR反應(yīng)器。優(yōu)化入爐煤煤質(zhì)條件,盡量燃用低灰、低硫分煤種,做好煤質(zhì)摻配,從源頭解決煙氣運(yùn)行條件。利用數(shù)值模擬和冷態(tài)物理模型試驗(yàn),重新計(jì)算SCR入口煙氣流速及流場(chǎng)分布,調(diào)整導(dǎo)流板的安裝位置和數(shù)量。結(jié)合鍋爐實(shí)際運(yùn)行工況,調(diào)整和選擇合適的催化劑節(jié)距和開孔尺寸,防止催化劑堵灰。重新核算催化劑使用溫度等級(jí),采取合適的提溫措施,如省煤器煙氣旁路、省煤器分級(jí)設(shè)置和省煤器流量置換等改造措施,避免SCR反應(yīng)器溫度維持在銨鹽沉積溫度之上,降低催化劑堵塞風(fēng)險(xiǎn)。
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